
以农药和氯碱为主导产品的山东大成农药股份有限公司,是能源消耗大户,每年仅氯碱消耗蒸汽达19万吨。为了充分利用这一热源和水源,他们革新工艺,安装了一台热水贮罐,根据各工序对热量的不同需求,一路用于给精盐水预热,一路供液氯气化使用,返回后的热水再供蒸发离心机化盐使用。如此循环使用,蒸汽冷凝水全部利用了起来。
对于电解精盐水加热工艺,他们采用了精盐水先用电解产生的氢气余热预热,再用蒸发冷凝水加热,最后用蒸汽加热的生产工艺。仅此一项每年可节约蒸汽价值200余万元。
氯碱生产的副产品氢气,由于难以利用,白白浪费掉了。今年,国内首家以氢气为燃料的生化焚烧炉在大成农药一次点火成功,投入运行。国内现有焚烧炉是利用油、天然气作为燃料来焚烧废水、废气、废渣。大成农药打破常规,大胆创新,在国内首创利用氢气作为燃料,将生产农药产生的难以处理的高浓度废液、废气、废渣在炉膛内焚烧,将有机成分氧化分解后,用水吸收,达标排放。氢气是一种清洁、无污染、燃烧值高的燃料,用氢气作为焚烧炉燃料,既达到了环保治理的目的,又大大降低了生产成本,实现了循环利用。
氯碱生产中产生的废物主要有盐泥、废石棉绒和氯水。大成农药每天约产生盐泥5吨,经过压滤机压成滤饼,供外单位生产建材用。废石棉绒是一种对人体有害的物质,它不分解,拆除电解槽时,废石棉绒随着冲槽水流进下水道,散发着强烈刺激性气味,并造成下水道堵塞。为解决这一难题,他们根据企业实际情况设计、安装了一套生产装置,先在氯水中加酸,然后通过真空脱氯,再加入亚硫酸钠和烧碱进行中和。经过分析化验,脱氯后的氯水大大降低,生产车间周围的刺激性气味从此彻底消除。改造后,他们每年还可回收氯气约70吨,价值十几万元。
他们还通过离心分离、沉降、过滤的办法解决了石棉绒的回收问题,石棉绒的回收率在99%以上。解决了原来因石棉绒排入下水道所带来的环境污染和管道堵塞问题,大大改善了环境状况,而且节省了大量的环保治理费用。